日前高氏電磁感應(yīng)加熱設(shè)備公司通過對熱處理設(shè)備進行技改,對一臺起落架數(shù)控深孔鉆床長4米、重達(dá)8噸的大型底座導(dǎo)軌,進行了一次試驗性淬火。經(jīng)檢測,淬火后導(dǎo)軌的硬度、硬化層深度,均達(dá)到了設(shè)計要求,實現(xiàn)了公司自建廠來不能對大型機床導(dǎo)軌淬火的重要突破。
長期以來,機床導(dǎo)軌的淬火一直是熱處理工藝中的技術(shù)難題。加熱的不均勻、溫度的起伏、冷卻的速度,都有可能影響淬火導(dǎo)軌的硬度、變形,甚至燒融和開裂。尤其是大型導(dǎo)軌的淬火更是熱處理行業(yè)普遍認(rèn)為的技術(shù)難題,其風(fēng)險性相當(dāng)大。而機床導(dǎo)軌由于其使用的特殊性,要求具有更高的硬度、良好的耐磨性和疲勞強度,這就需要對其進行淬火處理。在這之前,公司生產(chǎn)的大型機床導(dǎo)軌都是委托其它企業(yè),進行激光或電火花淬火,一臺大型機床導(dǎo)軌委外的各種費用近萬元。
此次高氏電磁感應(yīng)加熱設(shè)備公司對機床大型導(dǎo)軌淬火取得成功,標(biāo)志著公司已初步具備了對大型機床導(dǎo)軌淬火的能力,填補了鄭州市乃至整個河南地區(qū)大型零件火焰表面淬火方面的。今后公司還打算進一步革新增添熱處理設(shè)備,計劃對更大型的機床導(dǎo)軌等零件進行熱處理加工。
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