45鋼φ60mm電動機軸運行不到半年就發(fā)生早期斷裂失效,造成生產(chǎn)事故。電動機軸工作中主要承受交變彎曲應力和扭轉(zhuǎn)應力作用。檢查發(fā)現(xiàn),該電動機軸采用調(diào)質(zhì)處理,但未經(jīng)磨加工,車削痕跡明顯。經(jīng)分析缺陷產(chǎn)生的原因,發(fā)現(xiàn)采用超音頻加熱爐進行調(diào)質(zhì)熱處理,可有效避免缺陷的產(chǎn)生。
電動機軸宏觀斷口可分為帶狀區(qū)、光滑區(qū)和粗糙區(qū)三部分。在帶狀區(qū)和光滑區(qū)的連接處可見二次裂紋,其方向平行軸向擴展,粗糙區(qū)域軸表面發(fā)現(xiàn)嚴重擦傷痕跡,擦痕呈藍黑色,有明顯受熱跡象。
初步分析指出,該斷口屬疲勞斷口,疲勞裂紋源為軸表面切削加工痕跡,光滑區(qū)為疲勞裂紋穩(wěn)態(tài)擴展區(qū),粗糙區(qū)為瞬斷區(qū)。
對電動機斷口進行了金相觀察分析。軸心部金相組織為鐵素體和珠光體組織,晶粒度5級。沿軋制方向分布的粗大條狀鐵素體中,存在大量條狀分布、呈灰黑色的塑性夾雜物,EDS能譜分析該夾雜物為MnS,等級為3級。帶狀組織沿與基體間界線處有大量細小孔洞,二次裂紋沿此界線擴展。帶狀區(qū)顯微硬度為190HV,比基體硬度(290HV)低很多,是裂紋擴展薄弱區(qū)。
金相分析表明,該電動機軸曾堆焊加工,而堆焊層與基體的界線(即熔合線)處存在大量細小孔洞,在表層拉應力的作用下,在熔合線薄弱處形成大量二次裂紋,裂紋擴展在堆焊層下形成環(huán)狀二次裂紋,二次裂紋是疲勞裂紋源,在拉應力作用下裂紋擴展至斷裂;而電動機軸未進行調(diào)質(zhì)處理,鋼中雜質(zhì)MnS含量高和帶狀薄弱區(qū)硬度很低等,促進裂紋迅速擴展,造成45鋼電動機軸疲勞斷裂早期失效事故。
防止電動機軸疲勞斷裂措施如下:
(1)電動機軸磨削加工,消除車削痕跡,消除疲勞裂紋源,提高電機軸表面精度。
(2)采用超音頻加熱爐進行調(diào)質(zhì)熱處理,改善和細化組織,減少組織不均勻性。
(3)嚴格控制電動機軸45鋼雜質(zhì)含量及分布。
(4)改進加工工藝,去除電動機軸堆焊加工,消除堆焊區(qū)萌發(fā)裂紋和裂紋擴展(薄弱區(qū)域)條件,增強電動機軸整體強度和韌性指標。
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